高填充纳米级活性碳酸钙 PVC-U 低压输水灌溉管材的研发与应用
来源: | 作者:来自于网络 | 发布时间: 2025-11-30 | 77 次浏览 | 分享到:

硬聚氯乙烯(PVC-U)管材凭借质量轻、耐腐蚀、施工便捷、性价比高等优势,在低压输水灌溉领域(滴灌、农田节水灌溉等)应用前景广阔。但当前该领域专用 PVC-U 管材技术文献匮乏,导致产品质量参差不齐,制约行业发展。本文以 GB/T13664—2006 为标准,研发高填充纳米级活性碳酸钙 PVC-U 管材,通过优化设备模具、配料混料工艺、原辅材料配方及挤出工艺参数,在 D90mm(L/D=22:1)平行双螺杆挤出机上成功生产出 φ160×3.2mm(PN0.32Mpa)规格产品。结果表明:纳米级活性碳酸钙的引入可显著改善 PVC 体系相容性与加工流动性,实现增韧增强效果;相较于传统配方,该产品不仅性能达标,还能降低原材料消耗,配方成本每吨节约约 200 元,为管材企业创造显著经济效益,对推动低压输水灌溉用 PVC-U 管材行业高质量发展具有重要意义。

1 实验部分

1.1 主要原辅料

实验选用市购优质原辅材料,确保产品性能稳定性:

  • PVC 树脂粉:SG-5 型,新疆天业(集团)天能化工有限公司,粘数控制在 113~118ml/g,表观密度≥0.54g/ml,符合 GB/T5761—2006 标准;

  • 复合稳定剂(1904 7T):大连开米森化工产品有限公司;

  • 外润滑剂:PE 蜡(成都盛腾塑料助剂有限公司)、半精炼石蜡(辽宁抚顺石化公司);

  • 加工改性剂:抗冲加工改性剂 CPE—135A、HLn 一 401(山东日科化学股份有限公司),ACR 加工改性剂;

  • 纳米级活性碳酸钙:山西兰花华明纳米材料有限公司,表面经 3-5% 硬脂酸(HST)活化处理;

  • 着色剂:炭黑 N330(新疆阜康市鸿泰化工有限公司)。

1.2 实验设备

  • 核心成型设备:D90mm 平行双螺杆挤出机(L/D=22:1)、挤出模头、定径套、扩口模具(杭州双林挤出设备制造有限公司);

  • 混料设备:高低混合机组(张家港连冠股份有限公司)。

1.3 实验方法

按照优化配方精确计量各原辅材料,投入高混机中混合 8~10min,控制混合温度 115~135℃(新疆冬季适当提高),干混料表观密度维持在 0.60~0.65g/ml,高混室加料量为其空容积的 50~70%(800L 高搅锅建议加料 200~280KG,优选 240KG)。混合后经冷混至 50℃以下放料,过 20~40 目旋振筛去除凝聚颗粒。将处理后的混合料加入双螺杆挤出机,通过调整工艺温度、主机转速(最高转速的 60~75%)、喂料转速(与主机转速匹配,保证扭矩 40~60%)、真空度(≥0.05MPa)及牵引速度等参数,实现管材稳定挤出,最终生产出符合国家标准的低压输水灌溉用 PVC-U 管材。

2 生产关键因素优化分析

2.1 设备与模具适配性

挤出机螺杆与机筒间隙直接影响塑化效果,间隙过大会导致漏料回流,降低塑化均匀性。针对高填充 PVC 体系,模具设计需重点优化供料量与压缩比,采用更大供料量和压缩比确保物料密实度;芯棒支架应设计为小尺寸光滑结构,模具表面经硬铬镀层处理,最大限度降低合缝线对管材性能的影响。实验证实,选用专业厂家定制的机头、口模、定径套及扩口模具,是保障高填充 PVC-U 管材质量的基础。

2.2 配料与混料工艺控制

配料与混料的核心目标是实现物料均匀分散与易挥发物彻底去除。物料分散不均会导致产品性能波动,易挥发物残留则会引发管材气泡、翻料等缺陷。除严格控制混料温度与时间外,需确保高混机排气装置畅通,减少冷凝液滴与物料凝聚形成的 “晶点”;冷混后物料温度控制在 40~50℃,可有效提升挤出速度并稳定管材壁厚。此外,混料后过筛处理能进一步去除杂质与凝聚颗粒,避免液压试验时出现变形、沙眼刺水问题。

2.3 原辅材料及配方优化

2.3.1 核心材料选型

  • PVC 树脂:优选表观密度 0.64g/ml 的 SG-5 型树脂,可使挤出速率提升 15~25%,同时保障管材液压性能稳定;

  • 稳定剂与润滑剂:采用钙锌复合稳定剂或有机锡稳定剂,确保管材热稳定性与加工性;当纳米级活性碳酸钙添加量≤20 份时,可省略内润滑剂,外润滑剂添加量控制在 0.1 份以内或不添加;

  • 纳米级活性碳酸钙:作为核心填充材料,其表面活化处理后与 PVC 树脂相容性优异,可改善体系流动性、尺寸稳定性及耐热耐老化性能,在增强增韧的同时,部分替代钛白粉、气相白炭黑等高价助剂,减少 PVC 树脂及抗冲改性剂用量,显著降低生产成本;

  • 加工改性体系:添加 0.5~1 份 ACR 加工改性剂,可促进 PVC 塑化均匀性、降低塑化温度,减少热稳定剂损耗,提升管材强度与耐老化性能。

2.3.2 配方优化原则

低压输水灌溉用 PVC-U 管材配方需兼顾加工性与耐压性能。根据静液压受力分析,管材耐水压能力与拉伸强度正相关,而拉伸强度受配方组成与主机负载(60~75% 为宜)影响显著。通过 6 个多月、20 余次上机试验,最终确定的优化配方可实现加工稳定性与产品性能的平衡,满足低压灌溉场景使用要求。同时,需根据环境与输水温度,参考 GB/T10002.1 标准中的压力折减系数修正工作压力,避免温度过高(≤45℃)或过低(≥0℃)导致管材性能失效。

2.4 挤出工艺参数调控

挤出工艺的核心是通过参数匹配调整主机负载。螺杆转速与喂料转速需根据配方流变性能精准匹配,确保塑化均匀;挤出机真空度需维持在≥0.05MPa,彻底排出物料中残留的易挥发物,避免管材内部产生气泡。此外,机头出料后需保证水箱托架、定径套、牵引机履带与管材表面处于同一平面,定径套四周温度均匀,避免管材变形。

2.5 其他关键控制点

开机前需完成设备调试与参数校准,确保各系统运行正常;生产过程中实时监测管材外观、尺寸及壁厚,及时调整工艺参数。通过全流程精细化控制,可实现合格产品的稳定量产。

3 结论

  1. 纳米级活性碳酸钙可有效改善 PVC-U 管材配方体系的界面相容性,构建无机 - 有机互穿网状结构,提升熔体粘结强度,显著改善管材物理力学性能;

  2. 该填充材料对 PVC-U 管材具有显著的增韧增强效果,在保障产品性能达标的前提下,优化了加工流动性能;

  3. 与传统配方相比,纳米级活性碳酸钙替代轻钙后,物料塑化能力与加工稳定性提升,挤出速率与牵引速度提高,实现产能提升与生产成本降低;

  4. 以 φ160×4.0mm 管材为例,采用优化配方后每吨产品配方成本降低约 200 元(口径不同略有差异),按年产能 1 万吨计算,年节约成本可达 200 万元,经济效益显著。

总结

高填充纳米级活性碳酸钙 PVC-U 管材的研发成功,为低压输水灌溉领域提供了低成本、高性能的新型管材解决方案。通过原辅材料优化、配方调整与工艺管控,可实现产品质量与经济效益的双重提升,对推动 PVC-U 管材行业的绿色低碳发展具有重要推广价值。

文章部分内容与图片来源于网络文中涉及信息仅供参考,如有侵权请告知删除!